Trinity Exploration & Production plc a fourni une mise à jour des opérations sur sa découverte de pétrole Jacobin. Trinity a perforé en toute sécurité les deux zones de Lower Cruse 1 le 28 novembre 2023. Initialement, le puits s'est écoulé du pétrole noir propre avec une pression de tête de tube (THP) très élevée d'environ 2 500 psi sur un très petit étranglement de 12/64ème de pouce.

Le puits produisait également des volumes considérables de gaz qui, mélangés à l'huile et à l'eau, produisaient une émulsion visqueuse à la surface. Le débit du puits était initialement instable, s'écoulant à un taux compris entre 80 et 160 bpj de fluides comprenant des volumes variables d'eau et un taux non quantifié de gaz. Le problème de l'émulsion a été résolu par l'injection de produits chimiques spéciaux à la tête du puits et, le 10 décembre 2023, le puits a été détourné vers un séparateur pour permettre une mesure plus précise des débits, y compris du taux de gaz.

Le pétrole est de bonne qualité avec une densité API mesurée à 31,7 degrés à 60°F. Ces derniers jours, le débit du puits a commencé à diminuer et, étant donné que la présence de gaz et d'eau n'était pas prévue dans l'interprétation initiale de la diagraphie du puits, Trinity se lance dans une série d'exercices de collecte de données, en commençant par une étude de gradient de pression au cours de la semaine prochaine, qui pourrait être suivie d'un passage à l'outil de diagraphie de la production ("PLT") qui aidera à déterminer la meilleure façon d'optimiser le taux de production de pétrole. Les premiers résultats confirment la présence de pétrole dans les formations de Lower Cruse 1 et, compte tenu de la présence confirmée de pétrole dans l'horizon de Lower Cruse 3, comme annoncé précédemment, apportent une preuve supplémentaire que ces horizons profonds contiennent des hydrocarbures productibles.

Les différents exercices de collecte de données décrits ci-dessus seront achevés en janvier 2024 et des décisions seront prises sur la meilleure façon d'optimiser la production du puits. Les résultats de ces activités aideront également la société à prendre des décisions concernant la licence adjacente de Buenos Ayres, où Trinity a l'intention de forer un autre puits d'exploration l'année prochaine. Maintenant que l'achèvement des zones de Lower Cruse 1 a eu lieu, la majorité des activités clés ont été menées à bien, et nous estimons que les coûts incontestés encourus à ce jour s'élèvent à 8,3 millions USD, dont 6,2 millions USD ont déjà été payés.

Un montant de 2,3 millions d'USD n'est pas couvert par les dispositions du contrat de forage et concerne les coûts encourus lors du forage du puits. Comme indiqué précédemment, Trinity prévoit de régler le coût total de ce puits sans avoir recours à un financement externe. L'entreprise continuera à tenir le marché informé de l'avancement des opérations au Jacobin.