Frontera Energy Corporation a annoncé que la joint venture avec CGX Energy Inc. a atteint avec succès la profondeur totale (TD) de 20 450 pieds sur le Wei-1BP1 (puits d'exploration et d'appréciation de dérivation Wei-1 ou le " puits "). Le puits de Wei-1 original a atteint une profondeur de 19 142 pieds. Un puits de dérivation (Wei-1BP1) a été foré à partir de 18 757' jusqu'à la profondeur totale (TD) et a évalué les principales cibles santoniennes du puits dans le complexe occidental de la partie septentrionale du bloc de Corentyne.

Avant la dérivation, le puits a rencontré un total d'environ 71 pieds de réserves nettes de pétrole dans les réservoirs cibles secondaires du Maastrichtien et du Campanien. Après la dérivation, les données recueillies par LWD (Logging While Drilling) et les déblais de forage indiquent de multiples indices d'hydrocarbures dans les réservoirs cibles primaires de l'intervalle du Santonien. Les résultats du puits sont encourageants : l'acquisition de données se poursuit par le biais de la diagraphie par câble, des MDT et de l'échantillonnage de carottes sur la paroi latérale.

Une mise à jour des résultats du puits sera fournie lorsque l'acquisition et l'évaluation auront été finalisées. Les résultats du puits sont conformes aux attentes formulées avant le forage. Le puits a confirmé l'évaluation géologique et géophysique du bloc effectuée par la société.

Alors que les opérations se poursuivent, la joint venture a révisé ses estimations de coûts totaux pour Wei-1BP1 à environ 190-195 millions de dollars pour achever la diagraphie, terminer les opérations sur le puits et libérer l'appareil de forage. Les coûts supplémentaires sont principalement dus à la perte de l'outil d'échantillonnage et au forage du puits de dérivation.