MCF Energy Ltd. a fait le point sur l'avancement du forage du puits d'exploration Welchau-1 en Autriche et sur les opérations prévues dans les concessions Lech et Lech East en Allemagne. Suite à l'annonce par MCF Energy le 18 mars 2024 de la découverte d'indices de gaz riches en condensats dans le puits Welchau-1 en Autriche, un vaste programme de diagraphie a été réalisé, révélant une forte corrélation entre les indices d'hydrocarbures et les réseaux de fractures ouvertes, essentiels à la productivité du puits. Le puits continue de montrer de fortes indications de la présence d'hydrocarbures dans le système de boue et des hydrocarbures se sont écoulés à la surface en dépit d'un poids de boue trop élevé.

Le tubage de production sera mis en place. Le puits Welchau-1 a été foré en 8 1/2 pouces jusqu'à une profondeur totale de 1 733,1 mètres, où un ensemble complet d'outils de diagraphie par câble et un outil de test de formation MDT ont été utilisés. Le puits a rencontré des indices d'hydrocarbures entre les profondeurs de 1 346 mètres MD et 1 702 mètres MD (un intervalle brut de 356 mètres) sur trois séquences lithologiques interprétées.

Le 24 mars 2024, à 6 heures du matin, heure d'Europe centrale (CET), le puits était en cours de conditionnement avant la mise en place d'un tubage de production de 7 pouces. Un vaste programme de diagraphie a été exécuté dans la section de 8 ½", qui comprenait une diagraphie d'image et une sonique à dipôle croisé en plus des diagraphies standard pour l'évaluation des puits. L'interprétation visuelle de ces diagraphies prouve clairement la présence de différents types de porosité (vuggy et fractures ouvertes).

De forts indices d'hydrocarbures ont été rencontrés sous les formations étanches de Lunz et de Partnach. Plusieurs pics de gaz atteignant 8,22 % ont été enregistrés dans les formations réservoirs situées sous le scellement. Outre les indices de gaz, des indices d'hydrocarbures liquides ont également été observés.

Il s'agit notamment de la fluorescence directe et de la fluorescence de coupe sur les déblais de forage et les fragments de carotte. Dans les fragments de carottes, la fluorescence est associée à la présence de fractures. L'arrivée d'hydrocarbures liquides et de gaz a été contrôlée dans le puits après les opérations de diagraphie, ce qui confirme l'existence d'hydrocarbures vivants.

Il était prévu d'enregistrer la pression du puits et de prélever des échantillons en fond de puits en utilisant le testeur dynamique de formation modulaire (MDT) dans un mode d'exploitation à double obturateur. L'objectif principal, à savoir l'acquisition d'échantillons de fluides de réservoir en fond de puits, n'a pas encore été atteint. Cinq enregistrements de pression de l'intervalle 1 479 mètres à 1 597 mètres MD ont révélé un réservoir carbonaté complexe dans un système hydraulique surpressé à une densité de formation équivalente de 1,28 SG.

La perméabilité correspondante des niveaux testés sous pression montre une perméabilité moyenne à très élevée, ce qui est en accord avec la densité des fractures et l'interprétation des diagraphies pétrophysiques. L'impossibilité de prélever des échantillons de fluides de réservoir à l'aide du MDT dans les zones d'intérêt est principalement due aux pertes importantes de boue dans les fractures ouvertes du puits et à la durée limitée des essais. En outre, des difficultés opérationnelles ont entravé les procédures d'échantillonnage en raison du blocage de l'outil et de l'impossibilité de récupérer des échantillons représentatifs des zones d'intérêt.

La récupération de l'outil MDT coincé a nécessité 72 heures de travail sur l'appareil de forage et trois tentatives pour ramener l'outil en toute sécurité à la surface. Pendant les opérations de pêche pour récupérer l'outil MDT coincé, les émissions d'hydrocarbures ont continué à augmenter jusqu'à ce que le puits doive être recirculé plusieurs fois pour évacuer le gaz du puits jusqu'à un niveau sûr. Une forte odeur de pétrole était également présente près des réservoirs de boue et du plancher de forage.

Les opérations prévues dans la semaine à venir comprennent le tubage, la cimentation et la suspension du puits afin de préserver le puits pour les tests, la stimulation et la production future, suivis du démontage et de la démobilisation de l'appareil de forage RED Drilling E200. Les restrictions imposées par le permis exigent que le forage et les essais de production soient terminés avant le 31 mars. L'obtention des permis commencera immédiatement pour les essais prévus du puits Welchau-1 au cours du quatrième trimestre 2024.

Les tests futurs et l'approfondissement potentiel du puits peuvent être réalisés avec un appareil de forage rentable. Le puits a été foré efficacement et en toute sécurité, avec quelques pertes de fluide de boue de forage, mais sans problèmes de forage significatifs. Les taux de pénétration du puits ont été plus rapides que le plan de forage initial grâce à l'utilisation d'une nouvelle technologie de trépan de forage. Les coûts du puits pour ce cas de réussite sont conformes aux coûts prévus.

ADX Energy Ltd. et MCF Energy ont respecté et se sont efforcés de dépasser toutes les réglementations environnementales pendant le forage et continueront à le faire pendant les opérations de complétion à venir, en les dépassant si possible. Historique de Lech et Lech East : Par l'intermédiaire de sa filiale allemande Genexco GmbH, MCF Energy détient une participation de 20 % dans la concession de Lech (environ 10 km2) et prend en charge les coûts du prochain puits Kinsau-1A à hauteur de 5 millions d'euros. Genexco GmbH détient une participation de 100 % dans la concession de Lech Est (environ 100 km2).