Newport Exploration Ltd. a fourni une mise à jour concernant les licences du bassin Cooper, en Australie, sur lesquelles la société détient une redevance dérogatoire brute (RAB) de 2,5 %. Production : Les faits saillants de la production du premier trimestre du flanc ouest dans le rapport Beach sont les suivants : La production du flanc ouest s'est élevée à 1,0 million de bep, soit une baisse de 10 % par rapport au trimestre précédent (Remarque : le flanc ouest comprend les licences GOR de la société ex PEL's 91, 106, 107 et PRL 26, ainsi que les licences ex PEL's 92, 104 et 111, sur lesquelles la société ne détient pas de GOR). La production de pétrole du flanc ouest s'est élevée à 676 kbbl, soit une baisse de 10 % par rapport au trimestre précédent, et la production de gaz et de liquides de gaz de 229 kbep a été inférieure de 11 % à celle du trimestre précédent.

L'inondation de la Cooper Creek et les temps d'arrêt liés aux conditions météorologiques ont retardé le raccordement et le workover des puits. Toutefois, Beach note qu'en dépit des retards subis au cours du trimestre, elle maintient son objectif de production de pétrole plat pour son exercice 2023. À la fin du trimestre, Beach avait 11 puits de pétrole en attente de raccordement, dont trois puits d'exploration, trois puits de développement horizontal et cinq puits d'évaluation.

La société informera les actionnaires dès qu'elle aura reçu des prévisions de production spécifiques pour les licences GOR. Prix réalisés du gaz et du pétrole : Le prix moyen réalisé du gaz était de 8,5 AUD par GJ, soit une baisse de 3 % par rapport au trimestre précédent. Le prix moyen réalisé du pétrole était de 157,1 AUD/bbl, soit une baisse de 6 % par rapport au trimestre précédent.

Beach déclare que son prix moyen réalisé, tous produits confondus, était de 76,1 AUD/bep, soit une baisse de 11 % par rapport au trimestre précédent. Activités de forage du premier trimestre de l'exercice 2023 : Deux puits d'exploration pétrolière verticaux ont été forés dans l'ex PEL 91, ciblant le réservoir de Birkhead. Le premier puits, Knapmans 1, a été bouché et abandonné.

Le deuxième puits, Rocky 1, a recoupé environ trois mètres de zone productive nette de pétrole et a été tubé et suspendu en tant que futur producteur et sera stimulé par fracturation, complété et raccordé. Les résultats du puits Rocky 1 indiquent une migration du pétrole à l'ouest des champs commerciaux existants et permettront d'orienter la campagne d'exploration de Birkhead prévue pour l'exercice 2024 de Beach. Un projet pilote de pétrole à deux puits horizontaux stimulés par fracturation dans les champs Stunsail et Kangaroo (ex PEL 91) a progressé au cours du trimestre avec l'achèvement du forage du deuxième puits, Kangaroo 3. Le puits a foré une section latérale de 3 647 mètres et a été tubé et suspendu en tant que futur producteur.

La stimulation des fractures de Stunsail 8 et de Kangaroo 3 sera entreprise au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2023 de Beach.