JKX Oil & Gas plc a publié des résultats préliminaires non audités de son bénéfice consolidé et de son exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Pour la période, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 76 436 000 $, contre 73 848 000 $ un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels a été de 7 847 000 $, contre une perte de 3 930 000 $ il y a un an. La perte d'exploitation après éléments exceptionnels s'est élevée à 13 228 000 dollars, contre 34 754 000 dollars l'année précédente. La perte avant impôts s'est élevée à 16 047 000 dollars, contre 38 153 000 dollars l'année précédente. La perte de l'exercice attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevée à 17 663 000 dollars, contre 37 115 000 dollars l'année précédente. La perte de base et diluée par action avant éléments exceptionnels était de 0,41 cents contre 4,34 cents l'année précédente. La perte de base et diluée par action après éléments exceptionnels était de 10,26 cents contre 21,56 cents l'année précédente. La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation s'est élevée à 11 030 000 dollars, contre 14 636 000 dollars l'année précédente. L'acquisition d'actifs incorporels s'est élevée à 9 581 000 dollars, contre 90 000 dollars l'année précédente. L'achat d'immobilisations corporelles était de 7 131 000 $, comparativement à 7 366 000 $ il y a un an. La dette nette au 31 décembre 2017 était de 9 207 000 $ contre 2 527 000 $ il y a un an. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pré-exceptionnel était de 25,3 millions de dollars contre 15,8 millions de dollars il y a un an. Les dépenses d'investissement ont été de 16,7 millions de dollars contre 7,5 millions de dollars il y a un an. En 2017, la production moyenne du groupe a été de 8 658 bépj contre 10 083 bépj il y a un an, comprenant 47,2 MMcfd de gaz contre 54,7 MMcfd il y a un an, et 784 bpj de pétrole et de condensat contre 967 bpj il y a un an, soit une réduction globale de la production de 14%. La baisse de la production de gaz est principalement attribuable à l'arrêt du puits 25 en Russie pendant quatre mois en raison d'un incendie sur l'appareil de reconditionnement. La baisse restante de la production de gaz est due au déclin continu du champ Elyzavetivske en Ukraine. La réduction de la production de pétrole du groupe est due au déclin d'IG132 dans le champ d'Ignatovskoye en Ukraine. La société verra son flux de trésorerie s'améliorer progressivement au cours du second semestre 2018, la stratégie révisée commençant à porter ses fruits.