Bass Oil Limited a annoncé avoir décroché un appareil de reconditionnement et les services associés pour un programme de reconditionnement de deux puits sur Worrior 11 et Worrior 8. L'appareil de forage devrait se déplacer sur le premier emplacement, Worrior 11, le ou vers le 2 mars 2023. Worrior 11 doit être reconfiguré comme producteur de pétrole de la zone McKinlay pour accéder au pétrole non drainé du point le plus élevé du champ, le grenier. Les opérations devraient durer 5 jours, et le puits sera remis en production peu après.

Worrior 11 devrait être mis en service à un débit initial de 200 bopd et augmenter les réserves du champ de quelque 120 000 barils de pétrole ainsi qu'accélérer la production des réserves restantes contenues dans le réservoir McKinlay. Ce projet devrait augmenter la production totale de pétrole du bassin Cooper de Bass à 300 bopd à une époque où les prix du pétrole restent élevés. Ce projet devrait augmenter sensiblement le flux de trésorerie disponible de la société, fournissant ainsi des capitaux supplémentaires à investir dans d'autres projets de croissance du portefeuille de Bass.

Le deuxième puits du programme est Worrior 8, où l'appareil de forage examinera et réparera une fuite de tubage présumée. Ce puits est évalué comme ayant une capacité de production comprise entre 20 bopd et 40 bopd une fois réparé et remis en production. Le puits Worrior 11, foré en 2017, a été le dernier foré dans le champ.

L'objectif principal du puits était de fournir un point de drainage supplémentaire pour les réservoirs Birkhead, Hutton et McKinlay. L'objectif secondaire était de fournir un futur point de drainage pour le réservoir Murta. Le puits a été foré de manière directionnelle pour accéder au point le plus élevé de la structure Worrior, situé sous les installations de production existantes.

Il a uniquement produit à partir des zones Birkhead et Hutton. Le réservoir McKinlay n'a jamais été complété ni produit dans ce puits et le pétrole du grenier reste non drainé. L'objectif de ce workover est d'accéder et de drainer les réserves de pétrole McKinlay restantes.

Le puits devrait être mis en service à un taux initial de 200 bopd et drainer 120 000 barils supplémentaires de pétrole attique, ainsi qu'accélérer la production des réserves restantes du réservoir McKinlay. Après ce reconditionnement, la production de pétrole des champs pétroliers du bassin Cooper de Bass devrait augmenter à environ 300 bopd, contre les taux actuels de ~95 bopd.